Авиация и космонавтика 2001 02 | страница 50




Летающая лаборатория Ту-95ЛЛ


На Ty-95JIJ1 опытный двигатель располагался в гондоле с воздухозаборником, находившейся в зоне грузоотсека и закрепленной на специальном подвижном механизме, который позволял во время наземных работ опускать гондолу с двигателем в специальную яму для обслуживания. В случае аварийной ситуации в полете и необходимости сброса гондолы она переводилась в выпущенное положение, при этом с помощью специального гильотинного устройства перерубались все коммуникации, связывающие двигатель с самолетными системами и гондола отделялась от Ту-95ЛЛ. На борту летающей лаборатории имелась автономная топливная система испытываемого двигателя, связанная с основной топливной системой самолета. Управление испытуемым двигателем было также автономным. РУД-ы находились на пульте первого пилота и на пульте первого экспериментатора. Контрольно- записывающая аппаратура обеспечивала замер 172-х параметров в 371-ой контрольной точке объекта испытаний.

Большой объем испытаний, проведенных на Ту-95ЛЛ в течение почти пятнадцати лет позволил выдать заключение на первые полеты многих опытных самолетов с маркой "Ту", а опытные турбореактивные двигатели,- проходившие испытания на ней, были приняты к серийной постройке. Удачные конструктивные решения, использовавшиеся на Ту-95ЛЛ, получили дальнейшее развитие на двигательных летающих лабораториях, созданных на базе самолетов Ту-142 и Ту-142М.

В начале 70-х годов в связи с выработкой назначенного ресурса планера и под впечатлением катастрофы одной из летающих лабораторий типа Ту- 16ЛЛ, в которой погиб экипаж во главе с летчиком-испытателем Амет-Хан Султаном, Ту-95ЛЛ был списан. Его заменила летающая лаборатория на базе первого опытного самолета Ту-142 № 4200.


Самолет "99"

Работы по программе проектирования самолета "99" в ОКБ 156 включали в себя поиски альтернативной силовой установки для самолетов "95" и "96". Эти поиски были в основном вызваны опасениями руководства ОКБ по дальнейшей судьбе турбовинтовых двигателей НК, после катастрофы самолета "95-1", а также с целью определения дальнейших путей развития концепции тяжелых самолетов.

В 1953 году в ОКБ-156 была проведена научно-исследовательская работа "Исследование влияния изменения площади крыла, взлетного веса и стреловидности крыла на летные характеристики самолетов с 4-мя турбореактивными двигателями типа ВД-5 и различным количеством реактивно-винто- вых двигателей (РВД)".