Авиация и космонавтика 2011 01 | страница 24
Между тем в ОКБ-155 продолжали работы по совершенствованию своего истребителя. Для проведения доводочных работ с целью устранения замечаний, отмеченных в акте по госиспытаниям, а также недостатков, выявляемых при эксплуатации первых машин в строевых частях ВВС и в процессе отработки самолётов, особенно облёта, на серийных заводах, из Куйбышева был получен серийный МиГ-15 №101003. Самолёт получил заводской шифр «СВ», и стал своеобразным истребителем сопровождения серийного производства, на котором «лечили» практически все «детские болезни» МиГ-15 с последующим внедрением тех или иных доработок в серию.
Конструктивные изменения, осуществлённые на машине СВ, в первую очередь коснулись вооружения (отсюда и дополнительная буква «В» в заводском шифре), а также систем управления, топливной и пусковой. В частности на истребителе установили пушки НР-23, обладавшие в полтора раза большей, чем у НС-23КМ скорострельностью (800…950 выстр./мин против 600 выстр./мин), а прицел АСП-1Н заменили более совершенным АСП- ЗН, имевшим несколько лучшие характеристики и меньшие габариты. Для облегчения управления самолётом на больших скоростях в систему управления элеронами ввели бустер Б-7, который установили в кабине лётчика. За счёт удлинения носка руля высоты увеличили его аэродинамическую компенсацию с 18% до 22%. На машине предусмотрели подвеску двух ПТБ, позволивших увеличить дальность полёта на высоте 10000 м на 530 км. А пусковую панель двигателя ПС-2, которую ранее монтировали на аэродромной тележке, перенесли на самолёт, установив её на 13-м шпангоуте.
Помимо доработок, предписанных актом по госиспытаниям, ОКБ-155 также провело большой ряд инициативных мероприятий по совершенствованию своей машины. Например, была произведена весовая добалансировка крыла, что позволило снять ограничение по скорости полёта до высоты 500 м в 900 км/ч, ранее введённое из-за опасности флаттера, а на левом элероне установили триммер. С целью обеспечения постоянного давления в баках при полётах во всём диапазоне скоростей и на всех высотах доработали систему питания горючим, установив систему наддува топливных баков. Доработка пусковой системы двигателя РД-45Ф позволила осуществлять его надёжный запуск в полёте на высотах до 5000 м. Всего в конструкцию самолёта внесли 35 инициативных усовершенствований, которые почти полностью были одобрены и приняты военными и рекомендованы для внедрения в серию.